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2255章 几乎全员开十!就问这

2255章 几乎全员开十!就问这 (第1/2页)

“除了苏神之外。”
  
  “赵昊焕他这边的表现也相当的抢眼,没想到最终能跑出9秒64的成绩啊,之前我还觉得他是不是跑的太差了一点,现在看起来是我想太多了。”
  
  “显得他跑的不快,原因是因为苏神跑的太快了,其实他这个成绩也相当的好啊。”
  
  “如果能在平原尽量兑现出来,那是很有机会去争夺铜牌的。”
  
  “如果是这样的话,那即便是有博尔特苏神在,他也有机会去争取一枚奖牌了,而不是像大邱世锦赛那样,依靠博尔特不在才有机会争取一枚铜牌。”
  
  “好,其余的成绩也陆陆续续出来了,让我们看看其余人的成绩如何。”
  
  电子大屏幕上第3名的成绩闪现了出来。
  
  毫无疑问。
  
  张培猛。
  
  9.78???
  
  终于。
  
  张培猛这里也是强势打开9.80!
  
  三重迭加技术更加完善!
  
  “三重迭加技术”是张培猛后期技术体系的核心,特指以髋关节为动力轴心,通过三个维度的协同作用实现高效推进的短跑技术模式:
  
  一是蹬摆动作迭加,即髋部主导下蹬伸与摆动动作的同步发力与能量互补。
  
  二是能量传导迭加,指核心刚性支撑与下肢肌肉弹性势能的分级释放与迭加增效。
  
  三是节奏动态迭加,即全程各分段步频与步长的自适应调整及衔接优化。
  
  对比2013年的莫斯科,张培猛这里的三重迭加技术变化不小。
  
  比如2013年赛事中,张培猛呈现典型的“高步频、小步长”特征:步长指数显著低于世锦赛前8名选手。
  
  即使与身高1.78m的内斯塔·卡特相比仍存在差距。
  
  苏神实验室生物力学分析显示,张培猛其步长不足源于两个核心问题:
  
  一是髋关节前送幅度不足,着地瞬间髋部前伸距离比博尔特短4-6cm,导致步长基础受限。
  
  二是蹬伸阶段摆动腿折迭程度不够,摆动速度滞后于蹬伸速度,未能形成有效的“摆动牵引效应”。
  
  在这样的因素下,尽管其各分段步频接近决赛前8名选手,但过高的步频消耗了大量额外能量,导致全程能量利用效率偏低。
  
  也就是湖凯跟他说的——
  
  步长与步频失衡,推进效率受限。
  
  其次还有蹬摆协同脱节,能量损耗严重。
  
  要知道短跑推进力的高效输出依赖蹬伸与摆动的精准协同,而2013年的张培猛在此环节存在明显缺陷。
  
  赛后视频解析显示,其支撑腿蹬伸至最大力量时,摆动腿前摆尚未达到高位,两者发力峰值时间差达0.012秒,远超世界顶级选手0.005秒以内的标准。
  
  这种脱节导致两方面问题:
  
  一是蹬伸产生的地面反作用力未能通过摆动动作有效转化为前进动力,约12%的能量因肢体运动不协调而流失。
  
  二是着地缓冲阶段,由于摆动腿未能及时到位形成平衡支撑,支撑腿需额外承受15%的负荷,加剧了肌肉疲劳。
  
  其次就是极速问题。
  
  2013年赛事数据显示,张培猛的最高步频出现于第五分段(约60-70米),且仅能维持一个分段便开始下降,而博尔特等顶级选手可从第6步至第35步维持稳定步频,最后10步步频下降幅度仍控制在合理范围。
  
  从生物力学视角看,这种衰减源于核心控制不足与能量储备耗尽的双重影响:
  
  一是高速运行中核心肌群未能形成刚性支撑,骨盆出现0.8°-1.2°的左右晃动,导致送髋轨迹偏移。
  
  二是前期过度依赖股四头肌发力,臀大肌与腘绳肌的协同参与度低,抗疲劳肌群未充分激活,乳酸堆积速度加快。
  
  极速维持能力薄弱,后程衰减明显。
  
  这也是相当严重的弊病。
  
  如果不将其改过来,想要在合法的成绩下突破9秒80的速度壁垒。
  
  相当的困难。
  
  因此最近这两年都一直在进行这个方面的技术攻关。
  
  好在。
  
  皇天不负有心人。
  
  他的团队针对这些弱点进行了重新的解构,然后1对1的进行加强。
  
  步长与步频失衡,推进效率受限,就采取蹬摆动作迭加:重构步长-步频平衡关系。
  
  三重迭加技术的首要进步是通过“髋部主导的蹬摆同步”重构了推进模式,有效弥补了步长不足的短板。
  
  湖凯将该技术将髋关节定位为蹬摆动作的共同轴心。
  
  实现了“蹬伸发力与摆动发力的峰值迭加”。
  
  对比莫斯科,这次在青唐城在动作执行上,当支撑腿蹬伸时,臀大肌的收缩与摆动腿腘绳肌的快速折迭同步启动,两者发力峰值时间差缩短至0.03秒以内。
  
  这种同步性带来两重提升:
  
  一是髋关节前送幅度从2013年的26°提升至30°,着地瞬间髋部前伸距离增加5-7cm,步长指数提升8%,在维持步频优势的同时实现了步长突破。
  
  二是摆动腿前摆速度提升12%,形成的惯性力反向牵引支撑腿蹬伸,使蹬伸效率提高10%。
  
  与2013年“步频代偿步长”的被动模式不同,新技术实现了步长与步频的协同增效,推进效率显著优化。
  
  蹬摆协同脱节,能量损耗严重,就采取能量传导迭加:构建“核心-髋-下肢”刚性动力链。
  
  针对2013年能量损耗严重的问题,三重迭加技术通过“核心刚性加固与下肢弹性蓄力的迭加”,构建了高效的能量传导体系。
  
  该体系的核心是形成“核心-髋部刚性链”,通过腹直肌与竖脊肌的等长收缩,将胸腔与骨盆的相对位移控制在0.1°以内。
  
  较2013年的1°左右实现了质的飞跃。
  
  在能量转化过程中,该技术实现了“两级能量迭加”:第一级是下肢肌肉的弹性势能储备,通过着地缓冲阶段腘绳肌的微拉伸,将触地冲击力转化为弹性势能,较2013年提升了25%的势能储备量。
  
  第二级是核心与髋部的刚性传导,将弹性势能与肌肉主动收缩力通过刚性链直接传递至躯干,避免了能量在传导过程中的分散流失,力传导损耗率从2013年的12%降至4%以下。
  
  这种能量迭加机制,使张培猛在同等体力消耗下,能获得更高的有效推进力,为后程维持速度奠定基础。
  
  针对极速问题,采取的方式是——
  
  节奏动态迭加:实现全程速度的精准调控。
  
  三重迭加技术通过“分段节奏的动态适配与衔接迭加”,解决了2013年最高步频出现晚、维持时间短的问题。
  
  湖凯该技术将全程划分为“加速启动段(0-30米)”“极速构建段(30-60米)”“稳态维持段(60-80米)”“冲刺突围段(80-100米)”四个模块。
  
  每个模块的步频与步长设置形成动态衔接。
  
  在加速启动段,步频从4.2步/秒逐步提升至4.5步/秒,较2013年启动阶段步频提升5%,实现快速加速。
  
  极速构建段通过蹬摆迭加技术,在步频稳定于4.6步/秒以上的同时,步长持续增加,最高步频出现时间提前至40-50米,较2013年早约10米。
  
  稳态维持段借助能量传导迭加机制,将步频衰减幅度控制在2%以内,维持时间延长至20米,远超2013年的单一分段维持能力。
  
  冲刺突围段则通过“步频微升+步长稳定”的迭加策略,步频回升至4.5步/秒。
  
  避免了传统后程的速度骤降。
  
  这种动态迭加的节奏控制,使全程速度曲线更趋平滑,极速维持能力显著增强。
  
  这一次的课题,也是湖凯开始单独挑大梁之后的重大课题,也是他亲自操刀的课题。
  
  虽然依然可以咨询苏圣和兰迪。
  
  但是更多的方面已经是自己带队入手。
  
  这其实是必要的事情,因为不管是兰迪还是拉尔夫曼,这两个人未来肯定都是会离开国内的,毕竟他们不是中国人,而且两人年纪越来越大。
  
  如果不能把国内培养出一批能够本土化自己解决问题的团队和教练。
  
  那么其实从教练团队上来说,也算是进入了断层。
  
  最好的办法就是在这几个人都还在的时候。
  
  传帮带。
  
  3点结合。
  
  一点一点培养出自己本土的优秀研教合一的科学性优秀教育。
  
  否则如果是试试找苏神。
  
  那样人力是有限的,无法普及到全国。
  
  所以说,加大本土优秀专业人士的培养,也是重中之重,是另外一条战线。
  
  湖凯,就是里面最合适,也是最有可能突围出来的人选。
  
  他的学历高,现在已经在读博士。
  
  

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